近日,中铝山西新材料氧化铝赤泥脱碱工艺有了大突破。经过优化后的赤泥脱碱流程投入使用,赤泥脱钠率一下子提高到35%以上,这可不得了。预计每吨氧化铝的碱耗能降低14kg,公司在降低碱耗成本这个难题上,终于迈出了关键的一步,这可是个好消息。
氧化铝碱耗高一直是困扰公司的大问题,它就像一块大石头压在公司的成本上,也影响着山西新材料在市场上的竞争力。不过,从2月份开始,山西新材料把降低生产碱耗作为头等大事,生产管控中心、技术中心、氧化铝厂等部门联合起来,成立了攻关组,大家齐心协力,集中精力加大攻关力度,想要攻克这个难题。
攻关组在赤泥脱碱初步运行的基础上,没少下功夫。他们反复研究赤泥脱碱的原理,仔细分析试车过程中出现的问题。结合实际情况,经过精准核算,制定了赤泥脱碱流程的再优化方案。这个方案里有3项重点举措,包括优化化灰机系统、启用闲置脱硅槽并改造加热系统、更换高扬程渣浆泵,通过这些措施来不断完善赤泥脱碱工艺流程。
为了让脱碱项目改造达到预期目标,相关部门科室、工区的技术人员和检修人员紧密配合。大家都很认真,紧盯槽罐清理、管线敷设等工作的工期和质量。5月15日,赤泥脱碱流程第二阶段的改造工作顺利完成并投入使用。从5月16日至20日,加灰、泥量、温度、时间这四大参数都稳定了,脱钠率达到了35%以上,比最初试验的时候提高了55%。
经过三个多月的持续努力,赤泥脱碱流程改造不断优化。现在各项设备试运行都很正常,主要控制参数也达到了设计要求。脱钠反应槽里的赤泥钠硅比明显降低了。初步测算一下,每吨氧化铝的碱耗降低了14kg,预计每个月能降低成本120多万元,一年下来能降本1400万元,这个成果真是令人振奋。